原标题:云南石化热效率排烟温度 达到同行业领先水平
6月2日,记者从云南石化获悉,自4月以来,云南石化加热炉热效率连续两个月稳定在95.5%左右,每月可节省燃料气约37万立方米,减少碳排放约1250吨,热效率、排烟温度达到同行业领先水平。
重整联合加热炉95+节能改造项目于今年1月建成投用,是云南石化大检修期间的重点技改项目。改造涵盖脱硫设施科学配置、烟风系统优化、余热回收系统加装等多项内容,采用“前端治理+双预热”工艺方案,通过多系统、多流程、多逻辑协同联动控制,提升燃料品质,降低排烟温度,不仅有效提高了热效率、减少了燃料消耗,还能预防设备腐蚀,推动节能降耗、环保治理与设备养护工作协同提升。
项目投用初期,氧含量频繁波动、炉管表面温度偶有超温、热效率徘徊在94%左右,成为制约项目效能发挥的突出难题。经过3个月不间断的调试优化,加热炉热效率成功提升1.5个百分点,氧含量、炉膛温度、炉管表面温度等指标全面稳定可控,并消除了铵盐结晶堵塞燃料气管线的顽疾,运行效果达到预期设计目标。云南石化炼油三部工艺工程师鲁明介绍,目前,重整联合加热炉系统安全高效运行,排烟温度降至80℃,烟气中氮氧化物排放量大幅降低,实现提质增效与绿色环保双赢。(记者 缪亚平 通讯员 唐龙 张伟德)


